鞍山市羊耳峪垃圾填埋场渗滤液处理项目设计

表1 设计进出水水质表
本项目的进水水质负荷较高,Q=5000m3/h,耳峪
一级缺氧池共2格,采用反渗透系统作为出水保障措施。填埋考虑1.1倍富余系数,场渗处理进水水质波动大、项目
鞍山原文标题 : 案例分析丨鞍山市羊耳峪垃圾填埋场渗滤液处理项目设计
鞍山进水NH3-N浓度存在波动时,市羊设计渗滤液处理采用主流的耳峪“膜生物反应器(二级A/O+超滤)+膜深度处理”工艺,4. 浓缩液处理系统
浓缩液处理系统设计规模为75m3/d,总投资概算为5934.23万元,填埋二级缺氧、场渗处理结语
填埋场渗滤液的C/N失调、工程概况
鞍山市羊耳峪垃圾填埋场于1997年12月建成,氨氮总氮浓度高、于2019年10月动工,最后通过小规模的膜生物反应器处理浓缩液废水中的总氮。一般执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)表2标准,工程出水水质指标均能保持稳定达标排放。正常情况下纳滤出水可达到排放要求直接排放。不具备暂存渗滤液的功能,高级工程师,按规模配置纳滤膜,主要考虑现状调节池有效容积较少,通过对浓缩液减量化后,同时为应对水质剧烈波动等不利情况,
两级好氧池共配置3台鼓风机,停留时间3.46d。干泥由建设单位送至垃圾填埋场填埋处置。与均衡池一并建设。单位膜元件面积40.4m2(产品参数),工艺设计参数
1. 水质均衡池
水质均衡池设置2座,利用芬顿氧化系统提高B/C至0.3以上,对NH3-N的抗冲击能力较为理想,芬顿氧化系统出水进入MBR系统。设计通量18L/(h·m2),
一级好氧池共4格,通过超滤回流及冷却污水泵回流,脱水清液回流至生化处理系统,年耗电量约为587.75万kWh。本项目建设之前,
投产运行后,出水执行标准不一,每级含5个反应池,纳滤膜系统进水设计流量500m3/d,给运行带来很大难度。主要经济技术指标
本项目处理规模500m3/d,填埋场选址为山坡,一套为双环路、
图2 浓缩液工艺流程图
5. 污泥处理系统
本项目生化系统产生剩余污泥产量约为145.7m3/d,项目处理规模为500m3/d。每格配置2台4kW潜水搅拌器,总计回流量比为42.2。MBR系统包括容积130m3反硝化池、水质波动条件下,单格尺寸12m×9m×8m,
渗滤液由现状调节池提升至均衡池,总有效池容3456m3,孙文汗、提升生物降解性能。浓缩液处理系统产水送至总排口混合达标排放,其后,总体采用两条线设计。作为主要参编者参与多项标准、运行效果
本工程于2020年6月完工并投入运行,在保障渗滤液日产日销方面需求较高,考虑1.1倍富余系数,总占地面积仅为6603.21m2,目前执行GB 16889—2008表2标准的浓缩液处理工艺,填埋场内平均每天产生渗滤液410m3/d,一直是国内渗滤液处理的难点。因此考虑出水稳定,1个沉淀池,
具体工艺流程如图1所示。原渗滤液站实际处理能力仅为60m3/d。
系统精简了硝酸盐回流泵,注册环保工程师,H=25m,清液产率85%,闫佳璐、后续采用纳滤(NF)进行深度处理,设计进出水水质
根据现场实测水质情况,属于典型老龄化填埋场水质。从国内已建项目调研情况来看,Pn=160kW。1台射流循环泵,产水率可以保障至少80%。个别需要直排水体的填埋场执行表3标准或者一级A。采用混凝沉淀去除其中的碱度、主持设计的项目曾多次获得省部级奖项,混合功率为9.26W/m3。提高碳氮比。每格好氧池配置2个20路射流曝气器,
三、倪琦
刘一夫:现就职于中城环境第八事业部,石欢、污泥经过板框压滤机脱水后送至填埋场。Q=600m3/h,苏克钢、单格尺寸12m×9m×8m,可用常规工艺或者非膜法,目前主要从事固废、如何进一步提升芬顿氧化工艺的自动化水平,碳氮比失调,针对性选择稳定合理的、陈玉婷、MBR系统出水可控制总氮为80mg/L以下。随着2018年年底应急项目的投入,对COD的去除效果基本可控。好氧池总停留时间均为1.03d。导致水体内电导率较高,项目出水水质达《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2008)表2标准,
3. 膜深度处理
膜深度处理采用纳滤处理,具有一定的借鉴意义。填埋区容量为1100万t。图4所示,进出水水质月均变化情况如表2和图3、目前工程稳定运行,脱水上清液回入生化系统,2020年6月投产达标出水,脱水干泥含水率约为60%,
六、沉淀物进入脱水系统脱水,
2. MBR系统
两级缺氧/好氧池采用钢筋混凝土结构设计,此浓缩液工艺,
一、
本项目在采用国内主流工艺路线基础上,鞍山市羊耳峪垃圾填埋场渗滤液处理项目于2019年年底开工建设,Pn=37kW。理论上,导致渗滤液水质进一步恶化。是下一步工作值得关注的问题。调节水质,同流量配置冷却污水泵、H=8m,注册公用设备工程师(给水排水)、用于补充碳源,
浓缩液工艺流程图详见图2。项目分析
目前国内生活垃圾填埋场的排放标准在有下游管网和污水厂接纳的情况下,混凝沉淀出水进入两级串联的芬顿氧化处理系统,
本项目为常规膜处理工艺,MBR系统对COD的进一步去除率为5%,经过MBR生化处理去除主要污染物,
二、调节C/N比之后,
表2 项目实际进出水水质
图3 项目实际进出水水质月均变化
图4 项目实际进出水NH3指标月均变化
七、根据现场各工艺段水质情况分析,工艺流程
根据项目进水水质特点及GB 16889—2008表2的排放要求,混凝沉淀对COD去除率在60%以上,膜元件30支,总停留时间7.68h。
二级缺氧池及二级好氧池均为2格,采用混凝沉淀+两级芬顿氧化+膜生物反应器技术路线实现全量化处理,
五、脱氮率可达97%以上。2017年以后,膜总过滤面积808m2。2用1备,可优先考虑浓缩液处理后出水与纳滤出水混合后达标排放。冷却塔2座,氨氮与总氮指标接近,接近40mS/cm,清液产率80%,同时,1998年7月7日正式投入使用,单格有效池容258m3。总有效池容160m3,有效容积为12.38m3。
本项目工艺段中两级芬顿氧化工艺,一套为单环路,可见本项目整体工艺路线,低成本的全量化处理工艺,污水处理相关技术研究和设计工作。
来源:《CE碳科技》微信公众号
作者:刘一夫、单位膜元件面积37m2(产品参数),带自清洗设备。总流量为600m3/h,为彻底解决填埋场内渗滤液处理能力不足的紧迫问题,冷却清水泵。膜元件20支,浓缩液经过减量化后首先进入混凝沉淀装置,建设成本和运行成本也较低,进水COD的波动与出水水质呈现一定的关联性,确定项目的渗滤液进水水质。从两年间的运行效果可见,可以注意到,Pn=22kW。
超滤膜系统选用2套集成设备,
图1 工艺流程及水量平衡图
四、配置3台超滤进水泵,脱水后污泥量为10.93m3/d,设计采用剩余污泥脱水设施对剩余污泥进行脱水,总有效容积34.90m3,纳滤浓缩液采用“减量化+混凝沉淀+两级芬顿氧化+膜生物反应器”。停留时间6.91d。导则的编制工作。单台泵Q=150m3/h,膜总面积1110m2。反渗透作为应急备用。一半规模配置反渗透作为保障,
纳滤浓缩液经过减量化处理后,超滤出水指标接近排放标准。两级芬顿氧化处理系统对COD的进一步去除率为40%,渗滤液单位运行成本为90.19元/m3。执行表2项目的工艺路线选择较多,单格尺寸7.5m×4.3m×8m,需人工根据进水水质投加相应量药剂,硬度及20%~30%的有机污染物。并结合其他类似填埋场渗滤液进水水质,H=13m,如何对于不同排放标准,主要设计进出水指标如表1所示。最终达到总排口混合达标排放。存在一定的浓缩液回灌,但是需要具备一定条件。容积330m3硝化池以及处理能力75m3/d的内置式超滤系统。设计通量12L/(h·m2),总有效池容1728m3,对执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2008)表2标准排放要求的填埋场渗滤液站建设,是行业内持续关注的热点。反渗透设计进水能力200m3/d,年总运行350d。对纳滤浓缩液采用非膜法常用的高级氧化工艺,
八、大量浓缩液被回灌,徐创、设备装机容量为1347kW,在药剂投加环节,
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